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包鋼多措并舉降低鐵鋼比
作者:admin    發(fā)布于:2015-11-16 4:51 Monday
為進(jìn)一步降低消耗,包鋼在鐵水資源有限和滿足熱平衡工藝要求的前提下,在煉鋼工序中加大廢鋼投入量。各有關(guān)單位積極采取多項措施,收效顯著。10月份,包鋼產(chǎn)鋼90.26萬噸,首次突破90萬噸,鐵鋼比降至0.935,創(chuàng)歷史最好水平。

運籌帷幄抓大局統(tǒng)籌兼顧

2008年下半年,包鋼生產(chǎn)部、廢鋼分公司、煉不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家、薄板廠、煉鐵廠、機(jī)械化公司等相關(guān)單位各司其職,采取多種有效途徑,努力加大廢鋼投入量、降低鐵鋼比。生產(chǎn)部積極協(xié)調(diào),科學(xué)安排煉不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家和薄板廠的生產(chǎn)及設(shè)備檢修工作,減少翻鐵量;責(zé)成煉鐵廠努力保證鐵水成分均衡穩(wěn)定,鐵水中含有的硫、磷、硅等元素控制在合理范圍內(nèi),為煉不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家、薄板廠增加廢鋼加入量提供良好的原料條件。在廢鋼分公司配套薄板廠420萬噸能力改造工程中,生產(chǎn)部積極介入,多次召開專題會議,對試運行過程中暴露出來的問題及時協(xié)調(diào)解決。試運行僅一周,汽運廢鋼量就達(dá)到了每日20車的設(shè)計水平。同時,生產(chǎn)部組織制定相應(yīng)的管理考核辦法,并將此項工作納入包鋼生產(chǎn)序列。與此同時,包鋼設(shè)立專項獎金,對降低鐵鋼比工作完成較好的單位予以獎勵,激發(fā)了各有關(guān)單位降低鐵鋼比工作的積極性。

挖掘潛能適應(yīng)生產(chǎn)新格局

廢鋼分公司緊緊圍繞“保不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家爐料供應(yīng)”中心工作精心組織生產(chǎn),嚴(yán)格按包鋼對入爐廢鋼數(shù)量、品種、質(zhì)量的要求,加大采購力度,保證廢鋼供應(yīng)。同時,穩(wěn)抓質(zhì)量工作,強(qiáng)化化檢驗工作,在采購源頭進(jìn)行把控,對于硫、磷元素超標(biāo)的不合格生鐵一律不予采購,并建立獎勵考核制度,發(fā)動全體職工對廢鋼產(chǎn)品中雜質(zhì)、油質(zhì)超標(biāo),尤其是危爆物品、封閉物進(jìn)行挑揀,切實保證下道生產(chǎn)工序的安全運行。

面對鐵產(chǎn)能小于鋼產(chǎn)能的格局,煉不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家、薄板廠努力挖潛,不斷提高廢鋼加入量、降低鐵鋼比。由于煉不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家1至5號轉(zhuǎn)爐廢鋼槽容量較小,廢鋼分公司在裝槽工作中科學(xué)排放,最大限度地使用生鐵塊資源,如今1至5號轉(zhuǎn)爐單爐廢鋼裝入量已由過去的每槽10至12噸升至每槽14噸以上。與此同時,煉不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家針對轉(zhuǎn)爐存在的廢鋼槽容量不能滿足生產(chǎn)的問題,對6號、7號轉(zhuǎn)爐廢鋼槽進(jìn)行改造。8月份,煉不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家6號、7號轉(zhuǎn)爐新配備的4個廢鋼槽及配套吊具全部到位,單爐廢鋼裝入量由過去的每槽16噸升至每槽22噸。

廢鋼加入量的增大勢必導(dǎo)致冶煉周期延長,加重了對轉(zhuǎn)爐內(nèi)壁的侵蝕。煉不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家積極應(yīng)對生產(chǎn)中暴露出來的新問題,在加大轉(zhuǎn)爐供氧量的同時,采用翻料、人工投料、噴補(bǔ)等措施,加強(qiáng)對爐體的維護(hù),保證了生產(chǎn)所需廢鋼量的加入。

2008年,薄板廠產(chǎn)能進(jìn)一步提升。由于運輸?shù)仍?,加之薄板廠廢鋼存放場地狹小,無法存放生產(chǎn)所需足夠數(shù)量的廢鋼,特別是不能做到輕、重型廢鋼分開堆放、合理搭配裝槽,制約了廢鋼加入量的提高,影響生產(chǎn)的高效運行。為此,包鋼專門立項進(jìn)行廢鋼分公司配套薄板廠420萬噸能力改造工程。8月份,工程如期竣工后,廢鋼分公司不但保證原有的鐵路運輸,還可直接對廢鋼進(jìn)行配比、裝槽,然后用汽車運往薄板廠。改用“兩條腿”走路后,薄板廠兩座轉(zhuǎn)爐單爐廢鋼加入量由原來的每爐30至35噸提高到了45噸,生產(chǎn)節(jié)奏明顯加快,鐵水消耗量減少,鋼產(chǎn)量增加,有效降低了噸鋼綜合能耗及生產(chǎn)成本。

一箭多雕保產(chǎn)增效節(jié)能源

6月份以來,加大廢鋼投入量成為包鋼提高產(chǎn)能、降低鐵鋼比的重要舉措之一。今年1至6月份,包鋼廢鋼投入量為月均8.9萬噸,7至10月份達(dá)到月均12.4萬噸,兩者相比相當(dāng)于多產(chǎn)鋼8.1萬噸。僅今年10月份,包鋼廢鋼投入量就達(dá)到了15萬噸,達(dá)到歷史峰值。

不銹鋼復(fù)合管欄桿企業(yè)鐵鋼比每下降0.1,就可使噸鋼綜合能耗降低60公斤標(biāo)煤。對此,包鋼狠抓廢鋼入爐工作,較好地保證了鐵、鋼資源的平衡,噸鋼綜合能耗隨之大幅降低。7至10月份,包鋼噸鋼綜合能耗與2007年同比降低了40公斤標(biāo)煤。10月份,包鋼噸鋼綜合能耗降至701公斤標(biāo)煤,達(dá)到歷史最好水平。

降低鐵鋼比工作的有力開展,為包鋼增產(chǎn)增效立下新功。由于廢鋼投入成本小于鐵水冶煉成本,包鋼在煉鋼工序中加大廢鋼投入量,不但提高了鋼產(chǎn)量,而且節(jié)約了生產(chǎn)成本,實現(xiàn)了效益最大化。
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