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酒鋼煉鐵廠降焦增鐵工作取得新突破
作者:admin 發(fā)布于:2013-11-28 13:13 Thursday
今年以來,酒鋼煉鐵廠圍繞高爐“安全、長壽、低耗、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)”的目標,大力夯實基礎(chǔ)管理,以技術(shù)創(chuàng)新推動指標進步,使降焦增鐵工作取得新的突破。截至10月份,該廠完成生鐵產(chǎn)量371.19萬噸,超產(chǎn)8萬噸,入爐焦比和綜合焦比均完成計劃,累計節(jié)約成本1500萬元。
自恢復(fù)廠建制后,煉鐵廠逐步梳理管理、執(zhí)行過程中出現(xiàn)的不符合項,建立和完善管理體系,不斷提升基礎(chǔ)管理工作水平。補充完善了40個管理技術(shù)崗位的崗位職責(zé),先后制定和完善績效考核、生產(chǎn)組織、高爐護爐、行政管理等34個管理辦法和制度,使煉鐵廠各項管理逐步按制度化、程序化開展工作。同時,采取自下而上的方式討論、制定安全、工藝技術(shù)等操作規(guī)程75個。
為了實現(xiàn)高爐的長壽、低耗目標,煉鐵廠從高爐的操作管理抓起,強化了護爐工作。在日常生產(chǎn)中,重視“內(nèi)養(yǎng)”,強化冷卻,加強看水崗位的日常檢查維護。同時及時修復(fù)破損冷卻壁、定期進行爐內(nèi)噴涂造襯、爐缸壓力灌漿等護爐措施,并采用釩鈦礦護爐,確保了爐缸的安全運行。
高爐的順行為降焦增鐵工作創(chuàng)造了良好的條件。煉鐵廠以解決制約生產(chǎn)的瓶頸問題為突破口,大力開展技術(shù)創(chuàng)新,促進主要技術(shù)經(jīng)濟指標進步。通過開展風(fēng)口破損治理、重負荷休風(fēng)、高爐大修停開爐、爐內(nèi)熱噴涂等一系列技術(shù)創(chuàng)新活動,使2號高爐風(fēng)口破損得到有效遏制,破損數(shù)量大幅度下降。重負荷休風(fēng)技術(shù)在1號、2號和6號高爐成功得到推廣應(yīng)用。而3號、5號高爐利用大修后爐型規(guī)整的優(yōu)勢,對基本操作制度進行探索,堅持走分裝、大批重道路,提高煤氣利用,實現(xiàn)了指標的快速優(yōu)化。其他高爐也先后利用檢修機會對爐內(nèi)進行了熱噴涂,規(guī)整了爐型,為進一步優(yōu)化指標奠定了基礎(chǔ)。1號高爐通過裝料制度的調(diào)整,煤氣利用率不斷提高,入爐焦比最低達到380kg/t的歷史最好成績,為進一步降焦開拓了思路。
生產(chǎn)的穩(wěn)定順行和技術(shù)創(chuàng)新活動的深入開展帶來了各項主要指標的優(yōu)化和成本降低。今年前10個月,煉鐵廠各項主要技術(shù)經(jīng)濟指標均達到歷史最好水平,其中入爐焦比和綜合焦比分別為410kg/t,537kg/t,為公司節(jié)約成本1500萬元,而生鐵產(chǎn)量卻超計劃8萬噸。(來源:酒鋼日報)
自恢復(fù)廠建制后,煉鐵廠逐步梳理管理、執(zhí)行過程中出現(xiàn)的不符合項,建立和完善管理體系,不斷提升基礎(chǔ)管理工作水平。補充完善了40個管理技術(shù)崗位的崗位職責(zé),先后制定和完善績效考核、生產(chǎn)組織、高爐護爐、行政管理等34個管理辦法和制度,使煉鐵廠各項管理逐步按制度化、程序化開展工作。同時,采取自下而上的方式討論、制定安全、工藝技術(shù)等操作規(guī)程75個。
為了實現(xiàn)高爐的長壽、低耗目標,煉鐵廠從高爐的操作管理抓起,強化了護爐工作。在日常生產(chǎn)中,重視“內(nèi)養(yǎng)”,強化冷卻,加強看水崗位的日常檢查維護。同時及時修復(fù)破損冷卻壁、定期進行爐內(nèi)噴涂造襯、爐缸壓力灌漿等護爐措施,并采用釩鈦礦護爐,確保了爐缸的安全運行。
高爐的順行為降焦增鐵工作創(chuàng)造了良好的條件。煉鐵廠以解決制約生產(chǎn)的瓶頸問題為突破口,大力開展技術(shù)創(chuàng)新,促進主要技術(shù)經(jīng)濟指標進步。通過開展風(fēng)口破損治理、重負荷休風(fēng)、高爐大修停開爐、爐內(nèi)熱噴涂等一系列技術(shù)創(chuàng)新活動,使2號高爐風(fēng)口破損得到有效遏制,破損數(shù)量大幅度下降。重負荷休風(fēng)技術(shù)在1號、2號和6號高爐成功得到推廣應(yīng)用。而3號、5號高爐利用大修后爐型規(guī)整的優(yōu)勢,對基本操作制度進行探索,堅持走分裝、大批重道路,提高煤氣利用,實現(xiàn)了指標的快速優(yōu)化。其他高爐也先后利用檢修機會對爐內(nèi)進行了熱噴涂,規(guī)整了爐型,為進一步優(yōu)化指標奠定了基礎(chǔ)。1號高爐通過裝料制度的調(diào)整,煤氣利用率不斷提高,入爐焦比最低達到380kg/t的歷史最好成績,為進一步降焦開拓了思路。
生產(chǎn)的穩(wěn)定順行和技術(shù)創(chuàng)新活動的深入開展帶來了各項主要指標的優(yōu)化和成本降低。今年前10個月,煉鐵廠各項主要技術(shù)經(jīng)濟指標均達到歷史最好水平,其中入爐焦比和綜合焦比分別為410kg/t,537kg/t,為公司節(jié)約成本1500萬元,而生鐵產(chǎn)量卻超計劃8萬噸。(來源:酒鋼日報)